浏览数量: 53 作者: 本站编辑 发布时间: 2018-11-19 来源: 本站
1)陶瓷研磨体与金属研磨体相比,重量轻了降低了粉碎和研磨功能,但表面磨削能力强了增强了研磨功能,更强调对入磨粒度的控制,所以要加强辊压机系统的管理,要重视边料效应的影响,辊压机系统也要闭路,在只更换研磨仓时,最好将入磨细度控制在80μm筛余60%以下。
2)陶瓷研磨体的效果主要体现在研磨仓上,以研磨仓比粉碎仓(一仓)的效果更好。但这要看入磨粒度的控制情况,如果入磨粒度控制得好,入磨80μm筛余<25%,粗磨仓(一仓)也是可以更换的,以获取更大的节电效果。
3)由于陶瓷研磨体重量减轻,大幅度降低了球磨机的承载负荷和运行负荷,从机械结构和动力设备上为加大研磨体装载量创造了条件;由于粉磨原理更多的依赖于研磨功能,对研磨体的规则性抛落需求降低,为适当提高填充率创造了条件。
为了充分发挥球磨机的潜力,利用好已有磨内空间,陶瓷研磨体的填充率要比原用金属研磨体大一些。试验表明,在不改变磨内结构的情况下,陶瓷研磨体的最佳填充率应该在36~38%;如果能解决研磨体的串仓问题,比如给隔仓板的中心孔加筛网,最佳填充率可能更高。但由于各粉磨系统的工况不同,建议填充率从32%起步进行逐步增加试验,寻找自己的最佳值。
4)由于陶瓷研磨体的重量较轻,从做工机理上“冲击力”比“表面积”的重要性上升了;由于研磨功能的增强,为适当提高物料流速打下了基础。在配球方案上,平均球径(或段的规格)比原用金属研磨体要适当大一些,配球级数可以适当少一些,更有利于减少过粉磨、提高粉磨效率。
试用初期,可以仍按原有金属研磨体配球方案执行,然后在使用中逐步加大平均球径、减少配球级数,寻求其最佳值。对于研磨仓,一般用15mm、25mm两种规格的研磨体配球也就够了。
5)由于陶瓷研磨体的重量轻了、平均球径大了、配球级数少了、静电效应弱了、粉磨温度低了,这些因素都会导致磨内流速的加快、对磨机通风的需求降低。因此,为了防止磨内流速过快,确保物料有足够的磨内停留时间,对磨尾排风机的阀板开度要适当关小一些,有的需要关小一半左右。由于各生产线的工况不同,具体在运行中自己摸索。
6)由于陶瓷研磨体重量较轻、表面相对光滑,而且填充率的提高,使球磨机筒体的带球效果会差一些。试验表明,球磨机的活化环能起到一定的改善作用,活化环的存在更有利于进一步加大研磨体的填充率。
由于陶瓷研磨体的填充料更高,为了适应对活化能力的需要,球磨机内已有的活化环有可能需要适当加高、加密;需要说明的是,球磨机研磨仓已有的这种环,有的叫活化环、有的叫挡料圈,名字不同、结构不同、作用也是不同的,我们现在强调的是活化作用。